La misión de Ingenuity, la sonda espacial ubicada en Marte, continúa con el objetivo de recopilar información y analizar datos, en colaboración con el rover Perseverance.
Recientemente, según lo informado por Hdblog.it, Ingenuity ha logrado hacer su decimoséptimo vuelo sobre el planeta marciano, haciendo un cruce hacia el noreste y por el cual se acerca cada vez más a la posición de la que partió la primavera pasada, completando así su camino. Maíz algo salió mal en el último vuelo, como el enlace de radio entre la misma sonda y el rover Perseverance fue interrumpido durante un momento muy delicado, lea el de la fase de aterrizaje.
ALGO SE CONVIERTE EN EL ÚLTIMO VUELO DE INGENUITY A MARZO: LOS DETALLES
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Como se mencionó anteriormente, el cruce de 187 metros no tuvo problemas con la misión cumplida con éxito, pero hubo momentos de aprensión por parte del equipo responsable del helicóptero marciano, ya que, habiendo interrumpido la conexión, nadie pudo decir si el aterrizaje en el suelo del planeta rojo terminó correctamente o menos. Los primeros datos de telemetría llegaron 15 minutos después del aterrizaje, y gracias a ellos se confirmó que la batería y la electrónica no habían sufrido daños; una actualización llegó más tarde, con fecha del 9 de diciembre, que proporcionó información adicional sobre la salud del Marshelicopter. Es cierto que la sonda Ingenuity es aterrizó perfectamente en sus pies, y que sus paneles solares funcionan perfectamente, alimentando la batería de litio instalada allí.
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Sin embargo, los problemas de comunicación impidió que se enviaran la mayoría de los datos, incluyendo algunas de las imágenes tomadas, será necesario esperar unos días más antes de poder verlas, siempre que se puedan recuperar y que no se pierdan para siempre, un escenario, por poco probable que sea, dado que Ingenuity almacena y registra todos datos. De cualquier manera, no está claro qué sucedió, pero según algunas especulaciones, parece probable que La perseverancia interrumpió la señal, tal vez debido a un aumento o tal vez depresión. Además, como escribe Hdblog, parece «que la planificación del vuelo 17 se hizo con la orientación del rover en mente diferente de la orientación real, por lo que este elemento también podría haber influido en la comunicación por radio». En cualquier caso, Ingenuity está entrenado para este tipo de problemas, y en caso de un mal funcionamiento, automáticamente se apaga y espera más instrucciones de la Tierra, como sucedió en este caso.
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